电解槽压槽事故应急处置方案

发布时间:2022-06-24 16:10:02

下面是小编为大家整理的电解槽压槽事故应急处置方案,供大家参考。

电解槽压槽事故应急处置方案

 

 电解槽压槽事故应急处置方案

 1 1 电解槽压槽事故

 电解槽母线超出下限位置,阳极碳块将电解质挤压出电解槽,阳极碳块与铝液局部接触发生短路。

 2 2 电解槽压槽事故事故发生的条件 2.1

 电解工采用槽控机纯手动方式降母线,槽控机动力箱“阳极降”按钮卡死不能复位,电解工未能及时按下槽控机动力箱“紧急跳闸”按钮; 2.2

 电解工在降母线时,槽控机动力箱内 1KM、2KM、4KM 接触器同时粘连,电解工未能及时按下槽控机动力箱“紧急跳闸”按钮; 2.3

 当槽控机发生上述两种缺陷时,电解工按下槽控机动力箱“紧急跳闸”按钮,但因“紧急跳闸”按钮损坏,而发生电解槽压槽事故。

 3 3 电解槽压槽事故发生的现象

 3.1 某台槽控机电压显示为“0”; 3.2 某台电解槽电解质外溢,渗漏进电解槽下端桥架内将电缆烧毁,主控机房上位机显示槽控机通讯断。

 注:主控机房上位机与槽控机通讯断时,电解槽各种参数不能调整、各种数据不能采 集。

 4 4 电解槽压槽事故预防措施

 4.1 重点检查槽控机动力箱 AIR2 380V 空气开关进线的相序、槽控机动力箱纯手动按钮、电解槽母线上、下限位开关、槽控机动力箱内接

 触器; 4.2 计算机站做好日常维护、检修工作,对电缆桥架定期巡检。

 5 5 电解槽压槽事故处置处置方案

 5.1 操机员发现事故现象时,及时向调度反映事故现象,由调度通知动力车间立即停电,以防止事故扩大,站工作人员统一听从调度指挥; 5.2 如已发生压槽、开路事故,现场工作人员立即撤离到安全地带,不得冒险进行工作,待险情过去后再投入工作; 5.3操机员立即用广播通知电解车间人员,停止对电解槽的错误操作,同时按下槽控机动力箱红色“紧急跳闸按钮”待站维护工赶到一同进行检查、处理; 5.4 维护电工检查上位机主、备电源是否带电;检查 UPS 电源负荷接带是否正常 5.5 若系列供电不能在短时间内恢复(30 分钟内),由操机员负责将所有电解槽参数调整至“控

 料”“取消阳移”配合电解车间进行其它参数调整; 5.6 操机员跟踪监视上位机 UPS 工作状态。根据 UPS 蓄电池的电量运行上位机,若电量偏低

 可只保留一台上位机运行,将其它所有上位机停运。

 6 6 电解槽压槽事故应急隔离或抢修处置方案

 6.1 人、财、物的准备

 运行值班人员坚守岗位,车间管理人员及时到达事故现场。车间库房储备充足、相应的物资备品,及时补充事故抢修现场的材料供给;

 6.2 组织指挥 在事故处理过程中,所有当班抢险人员必须听从现场总指挥的统一调动,服从班长的统一指挥,不得擅自行动。车间主任监督、指导班长的指挥及处理过程,车间技术员在现场检查操作人员的操作正确性,车间安全员监察事故处理现场的安全状况。现场处理人员随时将检查处理情况反馈给主控室,以便于主任随时了解处理情况和布置下一步处理方案。

 7 7 电解槽压槽事故系统恢复处置方案

 7.1 事故得到控制后,组织人员对电解车间发生故障的槽控机进行检查,重点检查各种通讯电缆、槽控机动力箱 AIR2 380V 空气开关进线、槽控机动力箱手动按钮、电解槽母线上、下限位开关; 7.2故障点确定后,站人员立即更换烧毁的电缆、槽控机各种电路板,积极配合电解车间人员,尽快恢复电解槽至正常状态; 7.3配合动力车间检查槽控机供电箱总电源备用回路是否具备送电条件,若电力恢复具备送电条件时,与调度联系取得调度认可后方可对设备进行送电作业; 7.4 不具备送电条件,联系相关部门进行故障排除,通知电解车间槽控机不能工作,做好人工下料准备; 7.5 电解槽状态稳定后,操机员主动与区长联系,由区长根据具体情况,下达调整参数的指令,操机员详细作好记录; 7.6 故障排除后,操机员对上位机的系统参数、生产参数、常用参数、调试参数进行仔细检查,并校对时钟。

 8 8 槽控机系列停电应急响应演练 、 评审发布

 8.1 有针对性的组织进行桌面演练 1-2 次,并定期对应急响应小组人员进行电解槽压槽事故处理知识培训; 8.2 演练完后填写《演练记录》、评审修改后发布。

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